近日,持续的高温天气给生产带来严峻考验。氯碱车间盐酸工段职工面对自动阀出现的阀芯卡涩问题,不等不靠顶着近37℃的高温,自主完成80公斤阀门检修维护,用汗水保障了生产系统的稳定运行。

高温环境下作业空间狭窄,且需严格遵守安全操作规程,给拆装工作带来不小挑战。面对困难,盐酸工段迅速组织技术骨干成立检修突击队,由工段长带队,制定周密的检修方案和安全防范措施。在确认系统已安全隔离、氮气置换合格并完成各项票证审批后,检修维护工作正式展开。
作业现场温度高达35℃,狭窄的操作空间内闷热难耐。检修人员身着厚重防护服,佩戴防溅面罩和耐酸碱手套,开始对法兰螺栓进行松动拆卸作业。由于设备长期运行,部分螺栓已严重锈蚀,给拆卸工作带来极大挑战。突击队员轮流上阵,利用松动剂浸润、敲击扳手震动等专业方法,一点点攻克锈蚀难题。阀体重达80公斤,操作空间仅容一人转身,每个动作都要反复调整才能到位。工段始终坚持标准化作业要求,每道工序都严格执行操作规程,确保安全和质量双受控。经过连续4小时的艰苦奋战,检修人员成功将故障阀门整体拆下,精准更换磨损的阀芯密封组件,并对阀体内部进行彻底清理和润滑保养。在回装过程中,团队一丝不苟地完成法兰对准、螺栓紧固等关键操作,确保设备密封严密、无泄漏隐患。随着阀门成功复位并投入运行,设备运行参数恢复正常,生产系统顺利重启。
此次检修维护不仅及时将设备隐患消灭在萌芽状态,保障了生产连续稳定运行,更有效避免了外委维修带来的长时间等待问题,直接节约维修费用近万元。通过实战历练,进一步提升了工段设备自主维修能力,为公司降本增效和安全生产积累了宝贵经验。